摘要: 文章以某车后部装配质量为研究对象,旨在解决后备箱装配、尾灯装配以及后杠装配 存在的间隙、平顺度复合问题,提升总装一次交验合格率;通过对白车身尺寸进行调整,对 来件尺寸进行控制以及对装配工艺进行调整等措施,系统解决后部装配质量问题。提出装焊 “制造公差”概念,制定了适合总装装配需求的白车身尺寸控制公差 30 余项;制定了标准换 枪流程,将换枪后造成的后保险杠支架焊钉的尺寸波动,从尺寸波动的源头激发问题,检测、 调整、验证到最终总装反馈,形成尺寸波动闭环控制;每年可降低总装返修工时 2 000 h,总 装一次交验合格率提升 15.4%。